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Propuesta de diseño de una tobera chevron para la disminución acústica en un motor turbofán GEnx-1B

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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.contributor.advisor Soriano Peña, Juan Felipe
dc.contributor.advisor Schindler, Christian David
dc.contributor.author Monarrez Guzmán, Karol
dc.date.accessioned 2026-07-15T14:05:05Z
dc.date.available 2026-07-15T14:05:05Z
dc.date.issued 2026-03
dc.identifier.uri http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19807
dc.description Facultad de Ingeniería Mecánica. Maestría Ciencias en Ingeniería Mecánica es_MX
dc.description.abstract Jet noise reduction in high-bypass-ratio turbofan engines constitutes one of the primary challenges in the design of exhaust systems in modern aeronautics. In engines such as the General Electric GEnx-1B, a significant portion of the noise generated during takeoff and climb phases is associated with the turbulent interaction between the primary (hot) flow and the secondary (cold) flow within the exhaust jet. This study presents the design and numerical evaluation of three chevron-type nozzle configurations aimed at enhancing the mixing process between these flows and mitigating the aeroacoustic mechanisms responsible for noise generation during wake dissipation in the exhaust plume. Representative configurations, including E12I6, E14I8, and E16I10, were analyzed by evaluating the evolution of the Mach number and turbulent kinetic energy within the jet wake structure. The results indicate that increasing both the number of chevrons and their penetration depth intensifies the mixing process between the primary and secondary streams, leading to a localized increase in turbulent kinetic energy and a modification of the jet flow structure. In particular, the optimized configurations exhibit an approximate 0.3% reduction in potential core length, which implies a decrease in the velocity gradients responsible for jet mixing noise. These findings suggest that geometric optimization of the nozzle is an effective strategy for improving the aeroacoustic performance of the propulsion system without significantly compromising its aerodynamic efficiency. en
dc.description.abstract La reducción del ruido de chorro en motores turbofán de alto índice de derivación constituye uno de los principales retos en el diseño de sistemas de escape en la aeronáutica moderna. En motores como el GEnx-1B turbofan engine, una fracción significativa del ruido generado durante las fases de despegue y ascenso está asociada con la interacción turbulenta entre el flujo primario (caliente) y el flujo secundario (frío) en el chorro de escape. Este trabajo se presenta el diseño y evaluación numérica de tres configuraciones de toberas tipo chevron orientadas a mejorar el proceso de mezcla de los flujos y mitigar los mecanismos aeroacústicos asociados al ruido generado durante la disipación de la estela en los gases de salida. Se analizaron configuraciones representativas, incluyendo E12I6, E14I8 y E16I10, evaluando la evolución del número de Mach y la energía cinética turbulenta en la estructura de la estela del chorro. Los resultados indican que el incremento en el número de chevrones y su penetración induce una intensificación del proceso de mezcla entre el flujo primario y secundario, generando un incremento local en la energía cinética turbulenta y una modificación en la estructura del chorro. En particular, las configuraciones optimizadas presentan una reducción aproximada del 0.3 % en la longitud del núcleo potencial, lo que implica una disminución en los gradientes de velocidad responsables del ruido de mezcla. Estos resultados sugieren que la optimización geométrica de la tobera constituye una estrategia efectiva para mejorar el comportamiento aeroacústico del sistema de propulsión sin reducir significativamente su desempeño aerodinámico. es_MX
dc.language.iso spa es_MX
dc.publisher Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo es_MX
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject info:eu-repo/classification/cti/7
dc.subject FIM-M-2026-0425 es_MX
dc.subject Vorticidad es_MX
dc.subject Aeroacústica es_MX
dc.subject Energía cinética es_MX
dc.title Propuesta de diseño de una tobera chevron para la disminución acústica en un motor turbofán GEnx-1B es_MX
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_MX
dc.creator.id MOGK990831MMNNZR02
dc.advisor.id SOPJ570506HNERXN06|SIXC620515HNECXH00
dc.advisor.role asesorTesis|asesorTesis


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